切削液乳化液用于金屬機械工業(yè),以幫助切削過(guò)程,防止腐蝕,并改善潤滑,冷卻,表面清潔和工具壽命。當在機械加工過(guò)程中使用時(shí),由于熱降解和污染,這些乳劑失去了其性能和有效性。這些乳劑的更換是含油廢水產(chǎn)生的原因??紤]到存在的風(fēng)險和嚴格的環(huán)境法規,在將切削液廢水排放到環(huán)境中之前對其進(jìn)行處理是至關(guān)重要的。
切削液的礦物油基不隨其使用而改變,因此可以通過(guò)更換缺失的添加劑來(lái)多次回收??紤]到回收油相的可生物降解性差,回收是解決這些威脅殘留物的方法。在新切削液中重新使用回收的油相,可以防止其處置或燃燒,并減少對生產(chǎn)新資源的提取。
這項工作的目的主要是評估切削液廢液中油的百分比對回收過(guò)程的影響。
商用切削液OP 38 (潤滑油),一種由精制環(huán)烷基礎油、乳化劑、緩蝕劑和殺菌劑配制的混相切削液。
在蒸餾水中分別使用5、10、15、20、25和30 wt.%的切削液制備切削液乳化液(W/O)。在室溫(25℃)下,將所需量的濃縮物快速一步地加入到250毫升螺旋蓋的燒瓶中制備200mL乳狀液。在700轉/分的轉速下,機械攪拌10分鐘,形成切削液乳化液。
使用 LUMiSizer®進(jìn)行測試,轉速:4000 rpm、測試時(shí)長(cháng):4h、溫度:25 ℃。
所有切削液乳化液(5%至30wt .%)透光率隨時(shí)間變化的圖譜如圖1所示,用以表征乳化液穩定性。低透光率意味著(zhù)高顆粒濃度,高透光率意味著(zhù)低顆粒濃度。
此處以10%的樣品圖譜為例進(jìn)行分析。隨著(zhù)實(shí)驗的開(kāi)始,體系開(kāi)始分離,可以看出,樣品管的底部的透光率漸漸升高,呈左低右高的形態(tài),顯示樣品底部顆粒(液滴)向界面遷移,這部分逐漸變澄清。觀(guān)察128-130mm區域內,10%樣品的第一條譜線(xiàn)相較于30%的樣品譜線(xiàn)明顯高出很多,說(shuō)明10%的樣品很不穩定,在獲得第一條譜線(xiàn)數據時(shí)已出現明顯分離。同時(shí)觀(guān)察到后續幾條譜線(xiàn)的間距由大變小,說(shuō)明體系內較大的顆粒上浮速率較快;隨著(zhù)時(shí)間的推移,體系內還剩較小的顆粒,因為其相對移動(dòng)速率較慢。隨著(zhù)實(shí)驗的繼續,樣品頂部出現清晰的上浮層,值得注意的是乳析層中出現一個(gè)透光率接近90%的峰,推測較大的液滴在上浮層中發(fā)生了相互作用,最后出現破乳的行為,有油層析出。
5%相較于10%的樣品,初始時(shí)分離速度更快,同時(shí)未觀(guān)察到油層的析出,推測該含量的乳化切削液能很好的維持液滴的膜穩定性,不出現破乳油析,但是可能形成了較大的液滴,導致初始分離速度較快。15%-30%的樣品相較于10%的樣品,實(shí)驗后期112-128mm的透光率逐漸降低,接近10%,說(shuō)明體系中存在大量細小的顆粒,這對后續切削液的回收可能造成一定影響。
綜上所述,可以通過(guò)LUMiSizer®加速穩定性分析儀快速確定10%為適宜的回收OP38切削液乳化液含油百分比。
圖1 OP38切削液乳化液的透光率圖譜
LUMiSizer®分散體系分析儀,應用STEP技術(shù),對配方穩定性分析提供了快捷有效的工具。不僅可以同時(shí)檢測12個(gè)樣品,而且多波長(cháng)(近紅外870nm、藍光410nm)覆蓋多品類(lèi)樣品的測試,為用戶(hù)可提供更多更深入的分析信息,極大提高了工作效率。
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